在2014年硫酸行業(yè)年會(huì)上,硫酸催化劑、尾氣處理、節(jié)能技術(shù)、酸洗凈化及污水處理等技術(shù)專題討論是最受歡迎的。記者注意到,不論是企業(yè)熱情推介的新技術(shù)、新產(chǎn)品,還是專家冷靜分析行業(yè)動(dòng)態(tài)和走勢(shì),無不涉及節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)。
中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長武雪梅介紹,技術(shù)革新是年會(huì)的重點(diǎn),通過總結(jié)交流技術(shù)經(jīng)驗(yàn),關(guān)注研討新技術(shù)成果,幫助企業(yè)把脈行業(yè)技術(shù)趨勢(shì),促進(jìn)行業(yè)清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。
催化劑:實(shí)現(xiàn)新突破
催化劑是接觸法生產(chǎn)硫酸的核心,直接關(guān)系到二氧化硫轉(zhuǎn)化率和尾氣排放。開封三豐催化劑有限責(zé)任公司與河南大學(xué)、鄭州大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的釩催化劑,創(chuàng)新地采用微波干燥、中頻煅燒工藝,實(shí)現(xiàn)了干燥和煅燒連續(xù)化生產(chǎn),提高了干燥效率和催化活性,使用壽命延長,使硫酸生產(chǎn)轉(zhuǎn)化率提高、排放大幅下降。該產(chǎn)品經(jīng)廣西大新桂南化工有限公司、江蘇綠陵化工有限公司、山東重油化工有限公司、營口盛海化工有限公司、山東明瑞化工集團(tuán)有限公司等使用,收到良好效果。
“2012年10月,我們?cè)?0萬噸/年硫黃制酸裝置上開始采用這種釩催化劑,至今已使用18個(gè)月,效果非常明顯,二氧化硫轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.9%,比原來提高2~3個(gè)百分點(diǎn);尾氣中二氧化硫平均含量僅288毫克/立方米,遠(yuǎn)低于原來的1000毫克/立方米。原來催化劑每年都有更換,現(xiàn)在看估計(jì)2~3年更換一次都沒問題。”廣西大新桂南化工有限公司總工程師郭洪賓高興地對(duì)中國化工報(bào)記者說,該公司當(dāng)時(shí)迫于排放尾氣二氧化硫含量太高,決定利用大檢修機(jī)會(huì)更換催化劑,大膽嘗試使用了開封三豐催化劑。
今年5月中旬,開封三豐催化劑公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的釩催化劑制造新方法,在廣西大新通過了中國石化聯(lián)合會(huì)組織的科技成果鑒定,達(dá)到國際先進(jìn)水平。
尾氣脫硫:適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)
2013年10月1日,《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施,尾氣二氧化硫排放濃度限值為400毫克/立方米,重點(diǎn)控制區(qū)硫酸企業(yè)執(zhí)行200毫克/立方米的特別限值。這項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)促使硫酸企業(yè)加快尾氣處理技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,適應(yīng)節(jié)能減排新形勢(shì)。
金川集團(tuán)股份有限公司冶煉系統(tǒng)配套建設(shè)了7套硫酸裝置。因冶煉爐窯多,無法與制酸系統(tǒng)做到“一對(duì)一”,造成煙氣排量和濃度波動(dòng),導(dǎo)致尾氣不能達(dá)標(biāo)排放。該公司為此采用鈉堿法制酸尾氣脫硫工藝,通過燒堿吸收實(shí)現(xiàn)脫硫。金川公司化工廠技術(shù)室主任賈小軍介紹,運(yùn)行實(shí)踐結(jié)果表明,燒堿吸收法具有脫硫效率高、尾氣適應(yīng)范圍大等優(yōu)點(diǎn)。目前金川公司在其53萬噸、30萬噸、48萬噸、70萬噸硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)用,尾氣中二氧化硫含量維持在100~200毫克/立方米。
成都國化環(huán)保科技有限公司依托國家煙氣脫硫工程技術(shù)研究中心的技術(shù)優(yōu)勢(shì),研發(fā)成功新型催化法煙氣脫硫技術(shù)。與傳統(tǒng)吸收法工藝不同,該技術(shù)采用多孔材料為載體,通過負(fù)載活性組分制備催化劑,在同一裝置內(nèi)完成吸附、催化和再生,將煙氣中的二氧化硫轉(zhuǎn)化為硫酸,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用。目前,該脫硫技術(shù)已在中化涪陵、云浮金泰化工、四川鎣峰化工等硫酸裝置應(yīng)用。5月下旬,新型催化法硫酸尾氣處理及資源利用科技成果通過了中國石化聯(lián)合會(huì)組織的技術(shù)鑒定,達(dá)到國際先進(jìn)水平。
此外,北京化工大學(xué)教育部超重力工程研究中心的超重力法深度脫硫技術(shù),也是達(dá)到國際先進(jìn)水平的創(chuàng)新成果。
循環(huán)經(jīng)濟(jì):資源再利用
硫酸生產(chǎn)是放熱反應(yīng),產(chǎn)生大量蒸汽。近年來,硫酸企業(yè)注重循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè),瞄準(zhǔn)資源再利用,節(jié)能水平大幅提高,采用低溫余熱回收利用的占總產(chǎn)能的75%,熱利用率達(dá)到60%~90%,噸硫酸回收蒸汽1.6~1.7噸。
“我廠的礦制硫酸循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目,6月8日剛剛通過國家標(biāo)準(zhǔn)委和國家發(fā)改委組織的考核驗(yàn)收,成為浙江省首家通過循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)的企業(yè)。”浙江巨化股份公司硫酸廠常務(wù)副廠長陳麗進(jìn)告訴中國化工報(bào)記者。2011年5月以來,硫酸廠以循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)為契機(jī),探索并建立礦制硫酸循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化模式,組織實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化信息平臺(tái),取得了明顯成效。3年來共建立標(biāo)準(zhǔn)579項(xiàng),參與制訂國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng),實(shí)施超重力尾氣脫硫技術(shù)、熱能階梯回收利用等大型技改4項(xiàng),每年減排COD5.12噸、二氧化硫345.6噸、廢水7.6噸,增加經(jīng)濟(jì)效益4504萬元。
貴州甕福集團(tuán)化工公司裝備能源部副經(jīng)理梅通友介紹,該公司120萬噸/年硫酸全部自產(chǎn)自用,污水已達(dá)到零排放。其中20萬噸/年硫黃制酸去年新上了低溫余熱回收利用裝置,隨后又在80萬噸/年硫鐵礦制酸裝置采用自主研發(fā)的磷礦漿洗滌脫硫治理技術(shù),正在施工安裝,7月投運(yùn)后尾氣二氧化硫排放濃度將達(dá)到80毫克/立方米。
在硫酸行業(yè)年會(huì)上,南京海陸節(jié)能科技有限公司總經(jīng)理俞向東介紹了該公司開發(fā)并承擔(dān)實(shí)施的我國首套硫鐵礦制酸低溫?zé)峄厥昭b置運(yùn)行情況。該裝置2月在山東明瑞12萬噸/年硫鐵礦制酸投產(chǎn)以來,低溫?zé)峄厥障到y(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,直接生產(chǎn)0.8MPa低壓蒸汽5~7噸/時(shí),加熱脫鹽水和中壓鍋爐給水回收熱量相當(dāng)于1.2噸/時(shí)低壓蒸汽,回收的總熱量相當(dāng)于6~8噸/時(shí)低壓蒸汽,折噸酸回收蒸汽率為0.4~0.53噸/噸。
電話:15151821073
傳真:025-5238 9907
郵箱:271329913@qq.com
地址:南京市中山南路414號(hào)投資大廈